【清慧研習社】鐵碳微電解-ABR-改良 CASS 工藝處理製藥廢水

清慧環保 發佈 2024-04-07T20:43:53.805514+00:00

製藥廢水是目前國內外較難處理的一種高濃度有機污水,也是我國污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一。 諾氟沙星類製藥廢水屬於化學合成類製藥廢水,該廢水具有水質水量波動大、成分複雜、廢水 COD 濃度高、可生化性差等特點,屬於生物難降解有機廢水。

製藥廢水是目前國內外較難處理的一種高濃度有機污水,也是我國污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一。 諾氟沙星類製藥廢水屬於化學合成類製藥廢水,該廢水具有水質水量波動大、成分複雜、廢水 COD 濃度高、可生化性差等特點,屬於生物難降解有機廢水。 若採用單一的物化或生化手段不僅運行費用高,而且難以達標排放。 鐵碳微電解處理效能高、運行成本低、有較強的改善廢水可生化性的能力。 厭氧折流板反應器(ABR)工藝具有結構簡單、運行性能可靠、耐衝擊負荷能力強、污泥齡長、固液分離效果好、截留能力強等優點,有良好的處理效果。CASS 工藝的抗衝擊性好、操作方便、出水效果好, 可以根據進水水質和排放標準控制運行參數,調整方便,已被廣泛應用於城市污水和各種工業廢水的處理中。


工程概況

洛陽某精細化工有限公司年產含氟精細化學品中間體 3 000 t, 在 7-氯-6-氟-1-乙基-1,4-二氫4-氧代喹啉-3-羧酸硼酸乙酯的合成工藝中,經縮環合、乙基化、螯合反應會排放大量的高濃度有機廢水; 在 2-氯-5-三氟甲基吡啶和對三氟甲基苯酚的合成工藝中會排放加氫廢水、含酚廢水、含氟廢水以及精餾殘液,廢水中含有大量的有機有毒、致癌致畸污染物(如硝基苯類、苯胺類、揮發酚、有機氟化物等),同時還會排放一些低濃度的沖洗廢水、除鹽水、冷卻循環水以及廠內生活污水等廢水, 若不進行有效的處理則必然成為河流水域及地下水的污染源之一。

該廢水處理工程建設規模:日處理量為 480 m3,即平均時設計流量為 20 m3。 通過對廢水水樣分析,設計進、出水水質以及 DB 41/756—2012《化學合成類製藥工業水污染物間接排放標準》見表 1。


工藝流程

工藝流程見圖 1。


2.1 預處理

(1)格柵槽、調節池。安裝人工細格柵,通過細格柵去除水中的細小雜物。 調節池調節廢水的水量及水質,使其水質均勻,同時將廢水提升至預處理系統。

(2)鐵碳微電解。 採用金屬電偶氧化還原(CMRO技術)反應池,利用活化電偶材料在微酸性條件下腐蝕電池兩極的氧化還原作用, 分解廢水中的硝基苯類化合物、鹵代苯類化合物和其他複雜分子化合物,進一步提高廢水可生化處理性能,同時去除廢水中對後續處理產生毒性的物質, 保證後續處理的安全和穩定性。

(3)混凝反應池、斜管沉澱池。 鐵碳微電解出水在混凝反應池與中和藥劑(石灰乳)、絮凝劑聚合氯化鐵(PAC)反應,使 pH 得到調節,同時形成細小顆粒物, 並在斜管沉澱池得到沉澱分離, 去除一部分COD 等污染物。


2.2 厭氧處理

沉澱池出水自流入 ABR 池, 在池底部均勻布水,緩慢上升經過懸浮污泥層,水中有機物被吸附、降解。ABR 池進一步去除難以生化處理的部分喹諾酮類物質,降解、打斷長鏈的大分子,並降低水的色度,提高廢水的生化指標,使其 COD 有較大幅度的去除。ABR 池有效容積為 288 m3,反應時間為 12 h,污泥回流比為 50%~100%,污泥質量濃度為 11 000~13 000 mg/L。


2.3 好氧處理

好氧處理採用改良 CASS 工藝見圖 2。

由圖 2 可知,CASS 工藝主要通過好氧微生物的新陳代謝作用去除 ABR 池出水中溶解性可生物降解的有機物和氨氮等污染物。 本研究對 CASS 池進行了 2 處改良:(1)對缺氧區增加混合液回流,強化了脫氮效果;(2)對曝氣方式進行改進,在射流曝氣的基礎上增加循環水泵, 氣水混合後氧氣的傳質效果更好,氧氣利用率更高。CASS 池共 1 座,2 格,總容積為 800 m3,生物選擇區、缺氧區、好氧區體積比為 1∶5∶25,好氧負荷為0.08kgBOD/(kgMLSS·d),污泥齡為 20 d,污泥質量濃度為 2 000~3 000 mg/L。


2.4 污泥處理

預處理裝置產生的反衝洗高濁度廢水和混凝反應池、斜管沉澱池產生的污泥排入化學污泥集泥池;生化處理系統排出的剩餘污泥進入化學污泥集泥池進行均質後,送入污泥濃縮池,濃縮至污泥含水率為97%後進入濃縮污泥集泥池, 再全部送入污泥貯罐暫存;然後將泥輸送至混合反應罐中,並計量投加生石灰粉、30%PAC 溶液、聚丙烯醯胺溶液,進行化學脫水反應, 最後由 1.2 MPa 高壓往復泵打入隔膜壓濾機進行高壓脫水,脫水後含水率為 45%~55%的污泥餅自脫水機排出,由皮帶輸送機收集、並送至泥餅堆棚,待外運處置。由污泥濃縮池、隔膜壓濾機排出的分離廢水,排入全廠排水集水池。


2.5 主要構建築物及設備

主要構建築物及參數見表 2。

主要設備及材料見表 3。


2.6 技術經濟分析

工程占地面積為 5 003.71 m2, 折合 7.51 畝,總投資 934.57 萬元,其中工程費用 802.72 萬元、工程其他費用 87.34 萬元、基本預備費 44.50 萬元。 運行費用主要包括加藥費 0.15 元/m3,水電費 6.05 元/m3,人工費 1.14 元/m3,折合廢水處理費用 7.34 元/m3。


運行效果

運行期間,進水 COD 最低為 2 040 mg/L,最高為5 136 mg/L,平均 COD 為 3 500 mg/L 左右,各工段處理效果見表 4。


結論

(1)採用鐵碳微電解-ABR-改良 CASS 工藝對諾氟沙星類製藥廢水進行處理,效果良好,最終出水COD、NH3-N、SS 分別為 145、13、18 mg/L, 出水水質達到 DB 41/756—2012《化學合成類製藥工業水污染物間接排放標準》,運行費用為 7.34 元/m3。

(2)採用鐵碳微電解/混凝/沉澱預處理系統對高濃度廢水進行預處理, 使生物系統的進水水質更加穩定,不僅能有效去除部分污染物,而且進一步提高了生化處理的效果。厭氧 ABR 池通過提高污泥濃度,可以進一步優化,達到更好的處理效果。

(3)CASS 工藝通過改良提高了對氧的利用效率,縮短曝氣時間。CASS 工藝對 COD 和 NH3-N 都有良好的去除效果,且流程簡單、占地面積小、耐負荷衝擊性能好、操作運行方便,具有很好的推廣價值。


來源 | 清慧環保

編輯 | 小魚

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